
Когда слышишь ?коагулянт завод?, многие представляют просто смешивание компонентов в чане. Но на деле – это цепь технологических ловушек, где один неверный pH может превратить партию в отход. Вспоминаю, как в 2015 мы пытались адаптировать китайские методики очистки для уральских вод – оказалось, их коагулянт нестабилен при низких температурах. Пришлось пересматривать всю логику полимеризации.
Наш завод в Вэйхуэе изначально проектировался с учётом ?мокрых? процессов – те самые 15 000 м2 позволяют разделить зоны нейтрализации и сушки. Но даже при этом летом 2019 система вентиляции не справлялась с испарениями – пришлось ставить дополнительные скрубберы. Кстати, именно тогда мы отказались от алюминиевых капсул в пользу полипропиленовых контейнеров – меньше окисление.
Сырьё – отдельная головная боль. Закупка серной кислоты у местных поставщиков иногда оборачивалась примесями тяжёлых металлов. Пришлось ввести трёхступенчатую фильтрацию, хотя изначально технология предусматривала только две. Это добавило 12% к себестоимости, но позволило выйти на европейские нормы по кадмию.
Сейчас на коагулянт завод ООО Хэнань Кайчэн поступает около 40% сырья из Казахстана – там стабильный состав железной руды. Но логистика удлинила цикл производства на 3 дня, что для некоторых заказчиков стало критичным. Пришлось расширять склад готовой продукции.
В 2017 пытались ускорить реакцию гидролиза за счёт повышения температуры до 95°C. Результат – гелеобразная масса, которая застыла в трубах. Чистили три недели, потеряли контракт с ?Водоканалом? Новосибирска. Теперь строго держим 80-85°C, даже если заказчик торопит.
Ещё был случай с неправильной дозировкой полиакриламида – добавили на 0.2% больше расчётного. Коагулянт начал выпадать в хлопья уже в цистернах. Пришлось объяснять клиенту, что это не брак, а особенность модификации. С тех пор для каждого региона готовим индивидуальные паспорта реактивов.
Сайт kaichengchemicals.ru мы специально сделали с разделом ?Кейсы? – там как раз описан этот инцидент. Не для рекламы, а чтобы коллеги не повторяли ошибок. Хотя некоторые до сих пор считают, что мы просто выставляем напоказ провалы.
У нас в Хэнань Кайчэн каждый цех имеет дублирующие датчики давления. После инцидента 2018 года, когда лопнула рубашка реактора, внедрили немецкие сенсоры с автоматическим стравливанием. Дорого, но дешевле, чем останавливать линию на месяц.
Лаборатория качества работает в три смены – отбор проб каждые 2 часа. Особенно строго с содержанием нерастворимых осадков. Помню, как в прошлом году пришлось забраковать 12 тонн из-за 0.3% превышения по взвесям. Финансово больно, но репутация дороже.
Сейчас тестируем автоматические дозаторы реагентов – пока есть проблемы с точностью при малых объёмах. Видимо, придётся дорабатывать ПО совместно с IT-отделом. Кстати, они же помогли настроить систему учёта остатков – теперь видим движение каждой партии в реальном времени.
Многие производители пишут ?активность 98%?, но не уточняют методику измерения. Мы в Кайчэн перешли на фотоколориметрический анализ – он даёт погрешность всего 0.5%, против 2% у титрования. Правда, оборудование пришлось закупать в Германии.
Ещё нюанс – срок годности. Наш коагулянт в биг-бэгах хранится 6 месяцев, но только при влажности до 40%. Для поставок в Приморье разработали специальную упаковку с двойным слоем ПВХ. Клиенты сначала возмущались наценке, но после случаев отсыревания в Находке – поняли необходимость.
Скрытая проблема – пыление при погрузке. Решили установить аспирационные установки над зоной фасовки. Это добавило 7% к энергозатратам, но снизило потери продукта на 3.2%. По деньгам почти окупилось за год.
Сейчас экспериментируем с добавками цеолитов – пытаемся снизить расход коагулянта на 15%. Пока получается только на 8%, да и то только для мягких вод. Для жёстких вод Забайкалья эффект почти нулевой.
В 2021 пробовали запустить линию жидких коагулянтов – не пошло. Логистика оказалась в 1.8 раза дороже, чем перевозка сухих аналогов. Оборудование простаивает, думаем перепрофилировать под производство катализаторов.
Из удачного – модернизация сушильной башни в прошлом месяце. Удалось снизить расход газа на 11% без потери качества грануляции. Правда, пришлось полностью менять форсунки – итальянские оказались точнее китайских аналогов.
Если говорить о Хэнань Кайчэн в целом – мы держимся за счёт гибкости. Можем за неделю перестроиться с производства железного купороса на полиоксихлорид алюминия. Это дорогое удовольствие, но позволяет удерживать нишевых клиентов.